《硅谷》杂志:降低干冰法制膨胀烟丝CO2单耗 |
2013-03-05 10:24 作者:靳亚伟 来源:硅谷网-《硅谷》杂志 HV: 编辑: 【搜索试试】
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硅谷网文 据《硅谷》杂志2012年第22期刊文称,许昌卷烟厂叶丝膨胀线是国产第一条CO2叶丝膨胀线,它是利用液态CO2对烟丝进行浸泡,在高温条件下让CO2迅速升华,使烟丝体积得以膨胀。在实际运行过程中,发现CO2除正常消耗外,还有一部分是不必要的消耗,通过对引起不必要消耗原因的分析,对空液时间、浸渍缸排空压力等工艺参数和压力容器年检操作方法进行优化,不但改善设备运行工况,而且极大降低单耗,CO2单耗降低0.064公斤/公斤烟丝,取得可观的经济与社会效益。
0前言
膨胀生产中CO2消耗是生产成本的一个重要组成部分。基于CO2生产成本=CO2单价
*产量*CO2单耗,我们知道降低CO2单耗,是我们生产车间降低生产成本的主要手段。CO2单耗指的是生产每千克膨胀烟丝所消耗的CO2千克量,以2010年为例,膨胀车间全年共生产膨胀烟丝为2565.9吨,CO2消耗1168.3吨,单耗为0.46千克,CO2费用为128.5万元,若在相同产量下,CO2单耗每降低0.01,则可减少CO2消耗25.659吨,节约2.8万元。
生产膨胀烟丝的过程中,CO2的消耗主要是以下几种形式:①通过浸渍,存留烟丝中和烟丝间形成干冰的CO2消耗。②浸泡程序结束,浸渍缸剩余CO2排放消耗。③CO2压力容器年检及每年对CO2工艺罐清罐时,排放CO2消耗。
对上述3种形式进行分析,进行进一步的改进和控制,达到降低CO2单耗的目的。
2现状调查
对上述3种主要CO2消耗分别进行现状调查,查找不必要消耗项目及原因,
1)通过浸渍,存留烟丝中和烟丝间形成干冰的CO2消耗。
存留的CO2量和空液时间有关,原设计空液时间为420秒,为了验证空液时间是否合适,我们进行了对比试验,结果如表1,每100千克烟丝二氧化碳含量(单位:千克)
表1空液时间和存留CO2量的关系
空液时间(秒) CO2含量
1 2 3 平均
240 4.52 4.59 4.56 4.56
300 3.92 3.90 4.06 3.96
360 4.19 4.11 4.10 4.15
420 4.45 4.46 4.41 4.44
480 4.62 4.63 4.62 4.63
从表1,我们知道,并不是空液时间越长,存留的CO2量就越少,这是因为随着空液时间的增加,烟丝温度逐渐下降,空液时间过长时,气态CO2反而会在烟丝表面凝结,造成CO2含量增加。
为了解不同的CO2存留量对膨胀丝质量的影响,我们进行了不同空液时间下,对膨胀丝质量影响的试验。见表2。
表2CO2存留量对膨胀丝质量的影响
试验序号
技术条件 1 2 3 4 5
浸渍时间(S) 60 60 60 60 60
空液时间(S) 240 300 360 420 480
CO2含量% 4.12 3.98 4.32 4.38 4.60
填充值cm3/g 5.32 5.42 5.38 5.63 5.51
整丝率% 69.3 73.6 73.8 73.1 73.0
图1空液时间与整丝率的关系
由图1可以看出:空液时间在240秒-300秒的范围内变化时,烟丝的整丝率显著增长,在300秒-360秒的范围内变化时,烟丝的整丝率增长较缓慢,在360秒-480秒的范围内变化时,烟丝的整丝率缓慢降低。
同时由表1我们可以知道,空液时间由原来的420秒,减少为300秒时,每100千克烟丝含CO2量由4.44千克降为3.96千克,减少了0.52千克。按2010年膨胀丝产量2565.9吨计算,此项可减少13.34吨CO2的消耗。
2)浸泡程序结束,浸渍缸剩余CO2排放消耗。
在浸渍缸向低压气柜排放气态CO2后,仍有0.2MPa左右的气态CO2留在浸渍缸中,要向大气排放。
浸渍缸的容积为2立方,按烟丝篮装160公斤,烟丝和烟丝篮的体积约1.05立方,在最后一道程序向大气排气时,尚有0.95立方、0.2MPa的气态二氧化碳被放掉。通过修改控制程序和操作工作业指导书,设定浸渍缸向低压气柜排放气态CO2时,低压气柜的压力低于0.1MPa,就可使浸渍缸排空压力低于0.12MPa,降低了排放压力,可减少CO2排放。
3)CO2压力容器年检及每年对CO2工艺罐清罐时,排放CO2消耗。
根据压力容器管理规定,CO2工艺罐、储罐、高、低压气柜需要定期进行探伤、检漏,检测前要对压力容器内外部进行全面清理,其中的CO2需全部排放。由于集中检测,检测时间长,所以造成液体、气体全部放掉。储液罐和工艺罐的总容积是40立方米,如果按以前的方法,在3.5MPa压力时放空,仅CO2气体就要排放3852千克左右,如果考虑工艺罐最低液位2000千克,共要排放CO25852千克。再加上高低压气柜30立方米的气态CO2,每次压力容器年检,CO2气体、液体总量至少有6.6吨要被排放掉。
3改进措施
措施一:根据前面进行的调查分析,确定把浸渍程序中的空液时间由原来的420秒更改为300秒。
为验证空液时间是否合适,我们把膨胀塔的温度控制在150℃,连续对10篮烟丝再次进行检验,检验结果见表3。
表3空液时间300秒对质量的影响
检验次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
浸渍时间(S) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
空液时间(S) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
CO2含量% 3.97 3.97 3.98 3.97 3.98 3.97 3.97 3.98 3.98 3.97 3.97
膨胀塔温度℃ 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
填充值cm3/g 5.39 5.46 5.43 5.44 5.42 4.46 5.44 5.42 5.42 5.43 5.43
整丝率% 73.8 73.6 73.3 73.4 73.6 73.4 73.5 73.3 73.6 73.8 73.5
从表3我们可以看出,空液时间设定为300秒,膨胀烟丝的填充值、整丝率稳定,并且都达到工艺质量标准。
措施二:要想降低浸渍缸CO2排放压力,必须先降低低压气柜的压力,通过修改控制程序和操作工作业指导书,要求低压气柜压力,在浸渍缸向其排放时,压力不能超过0.1MPa的压力,这时当浸渍缸向低压气柜排放CO2平衡后,浸渍缸压力不超过0.12MPa,减少0.08MPaCO2的排放。
措施三:为减少压力容器年检时CO2的浪费,合理制定安检计划,错开工艺罐、储液罐、高、低压气柜的检测时间,在对压力容器进行安全检测前,严格控制二氧化碳的采购量,尽可能少的储存二氧化碳,为安检时减少二氧化碳排放创造条件,具体操作过程如下:
1)检测储液罐时,把液体CO2转移到工艺罐内,然后利用高低压气柜和压缩制冷系统对气态CO2进行回收。
2)检测工艺罐时,开动制冷系统,将CO2压力降低,液体CO2利用输送泵打入储液罐内,气态CO2排放到高低压气柜内进行回收。
3)检测低压气柜时,利用压缩机将低压气柜中的气态CO2打入高压气柜。
4)检测高压气柜时,利用压缩机、制冷系统将高压气柜中的气态CO2液化,存入工艺罐,剩余气态放入低压气柜。
4实际效果
通过上面三项措施的实施,取得了不错的效果,2011年2-12月,共生产膨胀烟丝1668.3吨,消耗CO2660吨,CO2单耗为:660/1668.3=0.396。活动后比活动前,CO2单耗降低了0.064。按2011年1-10月,共生产膨胀烟丝1668.3吨,减少CO2用量1668.3*0.064=106.7吨,按每吨CO2单价1300元/吨计算,节约资金13万多元。 |
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