李超:GD包装机组条盒上胶装置的改进 |
2012-11-25 12:52 作者:李 超 来源:硅谷网 HV: 编辑: 【搜索试试】
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【硅谷网11月25日文】据《科技与生活》杂志2012年第17期刊文,随着行业的快速发展,科技创新已成为推动企业发展的重要举措之一。意大利豪尼公司GD包装机组在运行过程中,普遍存在着CT胶缸上胶不均匀、上胶量不易调整,胶缸表面容易结皮、包装胶浪费消耗等现象。这些问题不仅影响了生产企业产能和产品质量,而且还增加了消耗。通过对条盒上胶装置进行技术改进,可有效解决这一系列问题,实现提质、增产、降耗的目的。
1存在问题
在GD包装机组生产过程中,胶缸胶液表面易结皮、结垢,形成颗粒,每班班前保养时都要对胶皮和胶垢进行清除保养;在周保养时,胶缸胶液由于结皮、结垢、粘性下降,无法回收利用,通常是将剩余的胶液倒掉,造成了浪费和消耗;包装乳胶消耗过高是车间生产长期难以解决的难题。
2原因分析
在生产过程中,胶缸容积过大,造成胶液循环流动性差,表面易结皮、结垢,形成颗粒,每班班前保养时都要对胶皮和胶垢进行清除保养;在周保养时,胶液由于结皮、结垢、含杂,无法回收利用,通常是将缸内的胶液全部倒掉,消耗过大;在保证工艺质量的情况下,可减小条盒上胶装置的涂胶器上胶面积,达到减少消耗的目的。
3改进方案
在胶缸内焊接隔板,减少胶缸容积,可避免大量结皮、结垢现象发生,达到减少乳胶消耗目的。改进涂胶器结构,减少上胶面面积,能减少乳胶消耗。
3.1改进涂胶器结构
3.1.1改进长边涂胶器
加工涂胶区宽为2mm、4mm、6mm三种规格,长为4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm七种规格,共21个长边涂胶器实验,进行统计分析试用数据分析。
根据试用结果,当长边涂胶器上胶区面积为4mm×10mm时,条盒长边粘接牢固,涂胶质量稳定,且上胶面积最小,所以我们选用4mm×10mm型长边涂胶器。
图1涂胶器结构图图2改进后长边涂胶器(BH)实物图
因为侧边涂胶器宽度已经较窄,不能再减小,所以只对涂胶区的长边进行加工改造。如果去除涂胶区中间部分,就可多增加一个涂胶点,以保证条盒粘接的成功性,所以从涂胶区中间部位开始进行切除改进加工,两个单点涂胶点长度相等。设计加工单个涂胶点长为4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm八种规格涂胶器进行粘接实验,进行统计分析。
根据实验结果,当侧边涂胶器单点涂胶点长度为10mm时,条盒侧边粘接牢固,涂胶质量稳定,所以选用单点长度为10mm的侧边涂胶器。
3.2改进胶缸结构
经过技术分析,在胶缸上加装隔板,缩小胶缸容积和表面积可有效减少胶垢量。经测量,原胶缸长宽高为500mm×250mm×45mm,容积5.625L。
设计加工三种不同位置隔板的胶缸进行实验,以确定最佳工作效果,跟踪观察了一个星期,设计图和实验数据对比如下:
图1三种不同位置隔板的胶缸设计图
表1三种不同位置隔板的胶缸实验数据对比表
类型
数据 A B C
上胶是否正常 正常 正常 正常
是否影响工艺质量 否 否 否
胶缸减少容积 2.7L 2.25L 1.8L
结皮、结垢 很少 较少 少
每班结皮、结垢量 大约0.15KG 大约0.2KG 大约0.25KG
周保养倒掉胶量 大约2.8KG 大约3.2KG 大约3.6KG
上胶滚轮工作空间 狭窄 合适 宽松
注胶影响 较改进前快 较改进前稍快 较改进前稍快
采用 × √ ×
4结束语
通过对GD条盒上胶装置涂胶器和胶缸结构的改进,减小了涂胶面积和胶缸容积,达到了减少包装乳胶消耗的效果,节约了成本。该成果的推广应用,可有效推动企业节能降耗工作的开展。
作者简介
李超(1984-),男,贵州人,助理工程师,贵州中烟工业有限责任毕节卷烟厂。 |
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