八钢1#265烧结机篦条糊堵的原因分析及解决方法 |
2012-10-27 11:04 作者:崔胜利 来源:硅谷网 HV: 编辑: 【搜索试试】
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【硅谷网10月27日讯】据《科技与生活》杂志2012年第16期刊文称,通过对八钢1#265m2烧结机篦条糊堵的问题进行原因分析,找出问题的症结,采取烧透减少烧结过湿层,除尘灰外配,改进篦条结构,增加铺底料厚度、制作、安装烧结机篦条自动清理装置等等一系列的措施,有效的解决了1#265m2烧结机篦条糊堵的问题。
随着八钢公司产能规模的不断扩大,炼铁、炼钢、轧钢等各工序产生的各种含铁固体废弃物越来越多,为了降低生产成本,节约资源,减少环境污染,其中的大多数工业废料又返回烧结工序消化利用。由于这些固体废弃物的粒度细、粘性强、亲水性差,随着烧结工序中使用的除尘灰量、瓦斯灰的量大幅度增加,1#265m2烧结机出现了篦条糊堵问题,导致风量分布不均衡,部分炉蓖条、隔热垫烧损、脱落严重,故障率增加,烧结矿产量降低,质量也受到一定程度的影响,特别是进入到冬季,炉蓖条糊堵尤为突出。
1篦条糊堵原因分析
1.1除尘灰对篦条糊堵的影响
通过一些数据可以得出部分除尘灰含铁品位低,且K、Na、Pb、Zn等有害成分高,特别是烧结机头二、三电场除尘灰尤为突出,Pb最高含量达到6.52%,Zn最高含量达到0.43%。这些除尘灰直接配加到1#265烧结机使用,造成除尘器内碱金属、Pb、Zn不断富集,通过对烧结机蓖条上的粘结物成份进行化验,发现粘结物中碱金属含量偏高,其中K20、Na20含量也偏高,通过以上分析判断正是由于除尘灰的直接配加、循环使用造成有害元素的不断富集。其与烧结机篦条的糊堵有直接关系。
1.2混合料水分控制对篦条糊堵的影响
从烧结过程来看,当过湿带向下移动至台车篦条时,篦条表面和间隙中存在着大量水分,使篦条湿润,同时混合料中的瓦斯灰、除尘灰等细颗粒物料由于亲水性差且不易成球,在干燥带及过湿带形成大量粉尘随风流通过篦条间隙。当烧结机篦条间隙透风不畅时,一些具有粘性的粉尘与湿润的篦条接触,粘附于篦条间隙中。随着燃烧带下移,温度不断升高,粘附的粉尘发生矿相反应,便形成具有一定强度的粘着物。随着烧结生产的周而复始,经过多次的粉尘粘附和矿相反应,致使篦条间隙逐渐被糊死。从我厂的实际情况来看,混合料水分主要来自以下几个方面:原料本身自带水分(4-5%)、白灰消化加水、返矿润湿加水、混合机、制粒机加水。当混合料进入烧结机布料之前,其水分达到9.5%左右,过高的水分导致烧结过程中过湿层较厚,如果烧结终点控制不好,没有烧透,过湿层的水分和湿料就会将炉篦条糊死。
1.3烧结终点控制不好
从烧结生产的过程来看,如果烧结终点控制得当,烧结饼烧透,终点温度应该控制在300℃以上,但如果由于水分波动大或终点控制不好,烧结终点的温度就会降低甚至过湿层在炉蓖条表面,过湿层中的水份和细颗粒物料就会粘附在炉蓖条上,造成炉蓖条间隙被糊堵。
2解决措施
2.1对1#/、2#265烧结机机头、机尾电场除尘灰、瓦斯灰等外配
烧结机机头二、三电场除尘灰含铁量低(为24%左右),K、Na、含量高达20%以上,属于亚微米级、高比电阻粉尘,在烧结循环利用过程中制粒粘附效果差,易脱落,进入烟尘后电除尘器不易捕集,造成除尘效率降低,烟尘排放严重超标;三电场除尘灰品位低、粒度细,在烧结生产中利用价值低,同时易造成烧结机糊篦条,影响生产;再者,碱金属进入烧结矿后,在高炉上部以金属和碳酸盐形式循环和富集,会导致矿石软化温度和焦炭反应强度降低、球团膨胀、炉壁结瘤、腐蚀炉衬,危及高炉生产。经考察研究,决定采取技术改造措施,将2台265烧结机机头、机尾电场的除尘灰全部开路利用,电场的除尘灰、瓦斯灰、氧化铁皮等采用汽车拉运到一次料场进行混匀加工,按照一定比例配加到混匀料中而不是直接配加到混合料中。
2.2加强操作检查,严格控制混合料水分及烧结终点温度
降低烧结过湿层厚度以减小过湿层对炉篦条糊堵的影响。为此,采取以下措施:○1将烧结料水分由以前的9.5±0.5%降低到7.8±0.2%,将一次混合料水分由7.0±0.2%降到6.8±0.2%。当原料水分较大时,根据工艺要求,首先保证白灰消化效果,其次是混合机加水、冷返矿加水、制粒机加水。○2提高看火工、混合机工的操作技能培训,对他们进行混合料水分估测训练;同时由工程技术人员不定期抽查,促使各岗位操作人员熟练掌握并提高其操作技能。○3要求混合机工加强机旁操作检查,及时发现水分波动并作好相应调整,以稳定混合料水分。○4针对不同混匀料堆、成分不同、烧结性能不同、配比不同的情况,提前取样、抽样、化验,进行预配料,○5对制粒机加水系统改造为自动加水。
2.3改进篦条结构
经观察发现,除了固体废弃物循环利用导致篦条糊堵外,烧结机篦条没有充分的自由度也是造成篦条糊堵的重要原因之一。篦条在隔热垫上面应当可活动,有一定的自由度。当台车在轨道上运行时,由于相邻篦条之间能相互移动,夹在篦条之间的颗粒也容易掉落,不易结块。但由于炉蓖条受热膨胀,两端部间隙变小,甚至顶死,造成无法活动,将炉蓖条的长度有496mm改为494mm。另外将炉蓖条的相邻的间隙由4mm改为5mm,以提高通风面积,将炉蓖条的“夸档”尺寸由65mm,改为67mm,以增加炉蓖条的自由度。
另外还对篦条结构作了以下改进:1)适当增加顶部与两侧面的过渡圆弧,由R13改为R18。2)增大篦条两端挂钩处过渡圆弧,增强此处强度,防止烧损及受力时断裂。3)篦条整体厚度由35mm减为33mm,为保证篦条整体强度,将两端高度由30mn'l增加为35mm。
2.4定期集中清理糊堵篦条,防止糊堵现象进一步发展
利用45天一次的烧结机定修,组织作业区职工集中清理、更换糊堵的篦条,并要求检修前一天完成全部空台车组装。集中处理糊篦条时,充分利用烧结机平台上能用的空间,将所有参检人员合理分工,做到烧结机台车和烧结机平台上同时进行。处理时,对于“糊”得面积达到75%以上的将整块台车更换下来,在烧结机平台上处理;而对于糊堵情况较轻的,由作业区人员用钢钎、撬棍在烧结机上清理,及时更换烧损的炉蓖条、隔热垫。
2.5增设烧结机篦条振打装置
为减轻职工劳动强度,工程技术人员和作业区人员共同设计、制作了篦条振打装置,此装置安装于烧结机下行台车篦条表面,通过此装置连续振打经过的台车篦条,将篦条间隙中的小颗粒烧结矿振落,以增加篦条间隙面积。振打装置正常工作时,为防止炉蓖条将装置挂倒,两侧安装与地平成30度夹角的钢板。
2.6适当增加烧结铺底料厚度
将铺底料厚度由原来的50mm左右增至65mm以上,增大了烧结过湿层与篦条之间的距离,避免了过湿料与台车篦条大面积接触,使过湿层料在烧结过程中始终处于铺底料上部,而与台车篦条和篦条间隙“绝缘”。此举在一定程度上减轻了除尘器负荷、以及抽风管道的负压,有利于提高主风机转子寿命和烧结料层透气性,同时也延长了篦条寿命,减轻了篦条糊堵。
3结束语
通过采取控制混合料水分、控制烧结终点,减小烧结过湿层,对除尘灰等固体冶金废料的外部配加使用,改进篦条结构,制作、安装烧结机篦条振打装置等一系列的综合措施,2010年再也没有发生此类事件,有效解决了烧结机篦条糊堵问题,大幅减少了炉蓖条、隔热垫的消耗,减轻了职工的劳动强度,提高了抽风效率,为烧结优质高产创造了条件。
作者简介
崔胜利(1969-),男,新疆乌市人,学历:本科,职称:中级,工作单位:新疆八钢,研究方向:冶炼。 |
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