硅谷杂志:莱钢冷轧机冷却和润滑系统优化升级改造 |
2012-07-18 10:17 作者:高 峰 来源:硅谷网 HV: 编辑: 【搜索试试】
|
|
硅谷网7月18日消息 (原文载于《硅谷》杂志)分析莱钢冷轧机冷却系统和润滑系统装置的缺陷,通过对其装置优化升级改造,解决因油浓度不稳定而导致的断带、热划伤和打滑现象,减少废品的产生率,提高成材率,吹扫效果显著改善,带钢表面乳化液残留及乳化液斑得到明显控制,有效提高带钢表面质量。
莱钢冷轧生产线采用两台单机架六辊可逆轧机,六辊可逆冷轧机组是在常温状态下,将材质为电工钢、普通碳素钢和低合金优质钢,厚度为1.8~3.0mm的经过酸洗切边后的热轧带卷,经过若干道次的轧制,使其成为具有所需厚度、表面粗糙度的各种规格的冷轧带卷。在轧钢过程中,为了减小轧辊与轧材之间的磨擦力,降低轧制力和功率消耗,使轧材易于延伸,提高轧制产品质量,必须在轧辊和轧材接触面间加入润滑冷却液,称为轧钢工艺润滑。莱钢冷轧机带钢表面及轧辊表面润滑冷却的主要介质是乳化液。乳化液的稳定性、皂化值等指标直接影响带钢轧制过程中的表面质量,从而影响产品质量,因此,乳化液系统稳定性的提高是保证冷轧机正常工作的关键,也就保证了冷轧带钢的成材率和产品质量。
1现状分析及问题提出
莱钢2#轧机自2008年调试投产以来,带钢冷却润滑系统稳定性较差,特别是乳化液系统,由于真空过滤机过滤能力低,地上污油箱体积过大,且没有搅拌装置,磁栅过滤器故障频繁,中间油箱撇油器撇油效果差,搅拌器损坏频繁,喷射阀组控制故障和吹扫系统不完善等因素,造成导致乳化液清洁性低,稳定性差等问题,制约着生产的正常运行,轧辊润滑环境恶劣,因润滑不良引起的粘辊、断带工艺事故和因油液浓度不稳定造成带钢打滑和热划伤时有发生,成品带钢表面的残液留存和乳化液斑直接制约着产品质量,成材率低下,轧制油、轧辊的消耗居高不下。同时各种设备故障频繁重复发生,也给维修维护工作带来了较大的成本消耗和劳动强度。
1.1真空过滤机“先天不足”,影响整个乳化液系统过滤精度
1)真空过滤机带有补液箱,过滤时,为防止由于工作泵排乳使滤纸与箱底之间形成真空,滤纸被吸附在油箱底部,需保证补液箱及时对油箱进行补液,因此需保证补液箱液位满足补液条件,真空过滤器方可工作。在设计安装过程中补液箱供乳管路设计不合理,补液箱供乳管路连接在真空过滤机向供乳箱供乳主管路上,管路设计高于主管路,泵出口流量不足,乳化液通过主管路全部排入供乳箱,补液箱不能及时补液,从而降低了过滤效率。部分乳化液回收后未经过真空过滤机过滤便被排入供乳箱,造成乳化液杂质过多。
2)滤纸传动装置由电机驱动,将刮板固定在传动链条上,由刮板带动滤纸行走,从而实现对油液的过滤。但由于油液温度较高,链条和刮板位于油箱内部,螺栓受热膨胀容易松动,且油箱内部结构设计不合理,经常导致刮板变形或卡死,严重时造成滤纸堆积。而此时如果不能及时发现停车,就会造成更多刮板变形,甚至将链条拉断。
1.2污油箱长时间沉积,导致乳化液混合不均匀
由真空过滤机只有当液位高于污油箱与中间油箱之间的溢流口时,才能流入中间油箱。污油箱体积过大,且没有搅拌装置,因此由真空过滤机排入的乳化液大量积存在污油箱内,造成乳化液沉淀分离,混合不均匀,从而降低了乳化液的稳定性和质量。
1.3磁栅过滤器故障频繁,处理困难
磁栅过滤器推杆传动机构由电机带动链条传动,其结构较为复杂复杂,经常出现链条卡阻、断裂故障,且此处空间狭小,处理困难,检修时间较长。且磁栅过滤器刮板采用丁晴橡胶材质制作,因与乳化液及各种杂油接触,且工作温度较高,老化腐蚀较快,影响磁栅过滤器过滤效果,而且由于空间因素,更换费时费力。
1.4搅拌器结构存在缺陷,故障频繁
2#轧机乳化液系统采用两台250-30M5-10型高效混合搅拌器对乳化液进行搅拌,其电机功率11KW,减速机输出转速318rpm,叶轮回转直径400mm,双叶轮。搅拌器运行过程中由于转速过高,机架体积大,受乳化液冲击震动较为严重,经常导致减速机轴承和齿轮损坏、叶轮轴与减速机间联轴器滚键等故障。增加了备件和维修费用,同时也造成搅拌乳化液搅拌不均匀,影响稳定性的提高。
1.5撇油器结构存在不足,撇油效果查
目前使用的框架式的撇油器,传动电机及链条均安装在乳化液油箱内部,工作环境恶劣,且撇油板两端连接链条以便于传动,两端链条同步性不好,经常导致撇油器卡阻,链条断裂及电机减速机损坏等故障,处理较为困难。同时由于撇油器在乳化液液面表面,撇出的废油大部分又流回乳化液中,撇油效果较差。
1.6吹扫装置存在缺陷
目前吹扫系统使用的喷嘴式吹扫梁,各喷嘴喷出的压缩空气呈圆圈形分布,圆心处空气压力较大,将乳化液吹向周围,边缘处压力较小,容易在两喷嘴之间残留乳化液斑。
2方案确定与实施
2.1改进真空过滤机结构,提高乳化液过滤精度
1)针对真空过滤机补液箱供乳管道设计缺陷,将真空过滤机补液箱供乳管道高度降低,使其高度与乳化液循环管路高度一致,同时对乳化液由真空过滤机打入供乳箱管路的流量进行调节,使补液箱能够及时补液,以提高过滤效率。
2)针对刮板卡阻变形的问题,选用热膨胀系数较低的螺栓,并增加预紧碟簧进行防松,杜绝因螺栓松动造成刮板脱落造成的卡阻;在油箱底部与侧壁转角处增加导向槽,防止链条或刮板卡阻,并在电机上安装扭矩传感器,当电机扭矩过载时自动停车,避免因链条或刮板卡阻后不能及时发现,造成故障扩大化。
2.2提高污油箱油液混合质量
针对乳化液沉淀分离、混合不均匀状况,为加强乳化液混合效果,提高稳定性,将由真空过滤机向污油箱供乳的的管路出口移至污油箱底部,利用管道内供乳时的流动性及压力,带动油箱内部乳化液行成漩涡,增加乳化液的混合能力。同时,在污油箱内部增加一台搅拌器,使乳化液时刻保持稳定的混合效果。
2.3磁栅过滤器结构优化
针对电机驱动链条传动导致链条卡阻、断裂故障,采用气缸驱动代替电机驱动,在磁过滤器箱体顶部安装气缸,直接与推杆连接,带动推杆往复运动,避免了中间链条传动的环节,有效降低了故障率,且结构简单,维护方便。另外改善磁栅过滤器刮板制作材质,用聚四氟乙烯材料代替丁晴橡胶制作刮板,其使用寿命约为橡胶材料的8-10倍。
2.4搅拌器结构优化改进
针对现有搅拌器叶轮小,转速高,故障频繁的现状,通过对乳化液搅拌工艺参数及搅拌器结构分析计算,增大叶轮回转直径,选用传动比较大的减速机,降低搅拌器搅拌速度,同时加强对叶轮支撑轴的定位,以解决搅拌器损坏频繁的问题,提高搅拌效果,稳定乳化液皂化值。
2.5撇油器结构改造
采用皮带式撇油器,其传动装置与撇油刮板均安装在油箱上部,只需将皮带与一支张紧辊装入油箱中,利用皮带将乳化液中的杂油带出,利用刮板将皮带上的杂油刮入接油盒,经排污管道排入收集箱,以实现撇油效果,避免了杂油回流,有效提高了撇油效果;同时也使撇油器设备工作环境得到大幅改善,有效降低撇油器故障率。
2.6吹扫装置改进
改用可升降调节的气刀刀梁代替原来的喷嘴式喷射梁,其刀梁出风口为线性分布,吹扫均匀,压力较大,且刀梁用气缸驱动,可实现上下升降调节,可大幅提升吹扫质量。解决因吹扫效果差导致的乳化液斑残留,影响表面质量。。
3应用效果分析
通过对真空过滤机、磁栅过滤器、搅拌器、撇油器及污油箱混合装置的改造,彻底根治了乳化液系统过滤能力低、流量不匹配、系统不稳定、乳化液清洁度差、乳化液关闭不严等问题,工艺润滑环境大大改观,从乳化液的颜色来看,“泥浆水”变成了“乳白色”,改造收到了明显的效果。经过改造,既提高了成品质量,提高了成材率,也提高了生产作业率,同时降低了机物料及能源消耗,创造了可观的经济效益。
作者简介:
高峰(1976---),男,山东泰安人,工程师,主要从事设备管理工作。
|
|
|
|
【对“硅谷杂志:莱钢冷轧机冷却和润滑系统优化升级改造”发布评论】 |
版权及免责声明:
① 本网站部分投稿来源于“网友”,涉及投资、理财、消费等内容,请亲们反复甄别,切勿轻信。本网站部分由赞助商提供的内容属于【广告】性质,仅供阅读,不构成具体实施建议,请谨慎对待。据此操作,风险自担。
② 内容来源注明“硅谷网”及其相关称谓的文字、图片和音视频,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人需经本网站许可方可复制或转载,并在使用时必须注明来源【硅谷网】或对应来源,违者本网站将依法追究责任。
③ 注明来源为各大报纸、杂志、网站及其他媒体的文章,文章原作者享有著作权,本网站转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,并不代表赞同其观点和对其真实性负责,本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
④ 本网站不对非自身发布内容的真实性、合法性、准确性作担保。若硅谷网因为自身和转载内容,涉及到侵权、违法等问题,请有关单位或个人速与本网站取得联系(联系电话:01057255600),我们将第一时间核实处理。
|
|
|
|