褐铁矿烧结降低固体燃耗的实践探索 |
2012-07-16 10:40 作者:滕国兴 李明 来源:硅谷网 HV: 编辑: 【搜索试试】
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硅谷网7月16日消息 (原文载于《硅谷》杂志6月刊)分析莱钢#265m2烧结机面临铁矿石质量波动大,同化性差的铁矿石比例加大,褐铁矿比例不断升高,设备作业率低,高炉产能提高,烧结矿固体燃耗偏高局面,采取措施改善褐铁矿高碱度烧结工艺,对烧结机大烟道卸灰阀改型,减少烧结机漏风率,改造燃破系统,取得较好效益,固体燃料单耗从2009年55.91kg/t降低到现在52kg/t,产生巨大的经济效益。
随着莱钢炼铁产能的不断提高,呈现烧结生产能力不足的状况,为了适应生产变化,高炉炉料调整,烧结矿碱度由1.8倍逐步提高至2.1倍,同时铁矿石质量波动大,同化性差的铁矿石比例加大,褐铁矿比例不断升高,褐铁矿高碱度烧结生产,烧结矿固体燃耗出现了升高趋势,2009年莱钢265m2烧结机烧结矿固体燃耗最高达到了58kg/t,均值55.91kg/t,高出公司计划53.5kg/t,在当前市场竞争中,节能减排既是拓展企业发展空间需要,又是企业降低成本图生存的需要。烧结工序的能耗约占钢铁生产总能耗的10%~12%,仅次于炼铁,是钢铁生产的第二耗能大户。烧结工序的能耗中,固体燃料消耗约占75%,因此,降低固体燃耗对烧结节能至关重要。
1存在问题
1.1烧结矿原料条件
分析莱钢烧结矿原料条件,其中铁矿粉组成褐铁矿比例27%-42%,国内精粉比例5%-20%,且料种多、杂,烧结性能差,烧结机透气性差,负压16.5-17.6KPA,烧结矿成结率低,烧结燃耗上升,由于烧结矿碱度持续提高,熔剂配比加大,供应厂家受产能限制,劣质石灰、白云石比例增加,石灰有效钙降低,白云石二氧化硅升高,原燃料整体劣质化影响烧结矿质量稳定,经济技术指标变差,烧结矿固体燃耗持续偏高
1.2265m2烧结机设备性能
莱钢4#265m2烧结机于2005年12月26日建成投产,运行五年,烧结机漏风率偏高,检测高达68%,其中大烟道双层卸灰阀占了27%百分比,大烟道双层卸灰阀不仅漏风严重,且易悬料,不利于烧结产量的提高,同时存在烧结机机头机尾密封装置漏风,小矿槽粘料,燃破系统漏斗粘料,皮带落料点不正等问题,设备作业率低,在一定程度上制约着烧结生产。
1.3褐铁矿烧结新技术运用少
由于莱钢进行褐铁矿烧结时间较短,生产经验不足,褐铁矿烧结新技术运用少,生产管理模式有待提升等因素影响着固体燃料消耗的高低。
2采取措施
在现有原燃料条件下,兼顾烧结矿产量、质量指标及冶金性能的前提下,通过设备改造、使用烧结新工艺,改善烧结矿熔剂组合,提高烧结矿产质量,降低烧结矿固体燃耗。
2.1烧结机大烟道双层卸灰阀改型,降低烧结机漏风率
4#265m2烧结机大烟道双层卸灰阀密封性差,漏风严重,且易悬料,不利于烧结产量的提高,在一定程度上制约着烧结生产,利用脱硫工程的施工及定修,烧结机大烟道双烟道卸灰阀更换为新型双层卸灰阀,气密性双层卸灰阀驱动力大且可调,密封效果好,运动速度可调,可调节卸灰量,特殊结构阀门灰料面与密封面相对分开,减少或杜绝介质对密封面的磨损,使阀门寿命更长,更换至今,运转效果良好,密封效果良好,没有出现棚料等问题,大大改善了现场漏风严重的现象,减少了有害漏风,烧结机漏风率由原来的68%降为59%,提高了台车有效面积上的台时产量,烧结机利用系数提高,提高了烧结矿产质量,促进了燃耗的下降;同时由于卸灰阀密封性能有所提高,避免了设备定修时大烟道积料外排,改善了职工的工作环境,减少了职工劳动强度。
2.2烧结机机头机尾密封装置改造,降低烧结机漏风率
4#265m2烧结机使用的机头机尾密封装置机头机尾密封板均为一整体,由于台车梁中间下挠,导致密封板与台车间隙不好控制。当台车与密封板两侧间隙合适时,台车梁中间将刮蹭密封板中部,当密封板中部与台车间隙合适时,台车两侧间隙又会过大,漏风严重。车间利用定修,将密封板由整体改为分段式,每段间隙单独控制,这样在使用过程中,根据台车情况分段调整间隙,很大程度上避免了刮蹭台车及漏风大的难题,改造前后密封板建议示图如下:
改造后,台车刮蹭密封板及间隙漏风的情况大大改善,提高烧结矿的产量和质量。
2.3烧结机小矿槽仓体改造
烧结车间原使用的小矿槽采用分体式结构,由上溜槽与下溜槽过渡连接而成,连接处形成一死角。生产中,经过加水、加蒸汽、造球处理后的混合料具有较好的粘性,在死角处粘料严重,致使烧结机下料不齐,布料不均,而且极易造成小矿槽蓬料悬料,从而导致烧结停机。针对此情况,将两部分溜槽焊接,从内部看时,上下溜槽光滑连接,不存在过渡点,消除了存料死角。改造实施后,小矿槽下料稳定、通畅,粘料、悬料情况大大改善,混合料偏析程度得到提高,台车布料均匀,机尾断面红火层齐整,有利于均热烧结,提高了风量利用率,在很大程度上避免了烧结矿部分过烧,部分烧不透现象的发生,提高了烧结矿成品率和转鼓强度,改善了烧结矿粒度组成,烧结矿产质量明显增加,从而降低了烧结矿固体燃耗。
2.4工艺上使用新型烧结熔剂,提升烧结矿理化指标
国内烧结生产大多采用白云石。目前莱钢4#265m2烧结机褐铁矿比例27-35%,持续高比例的褐铁矿使用导致烧结产率下降,由于针状铁矿物的同化性能差异,烧结过程中低温区液相量少同化性能差,高温区液相量过剩导致烧结料层透气性恶化,烧结矿转鼓指数难以提升,烧结矿均匀性恶化,整体冶金性能下降,由生产报表统计发现固体燃耗升高明显,为了改善烧结矿结构,借鉴同行业先进工艺技术,2010年利用烧结生产采用蛇纹石代替部分白云石作熔剂进行了工业试验,由于蛇纹石没有碳酸盐分解耗热,配加蛇纹石降低燃料配比,降低烧结矿固体燃耗。统计了使用蛇纹石前后,烧结矿固体燃耗,统计结果显示燃料消耗量降低0.012kg/t。另外烧结工艺上继续推行低温小球热风烧结工艺,低水、低碳、低负压操作,严格控制点火温度,通过控制和降低FeO含量来控制烧结过程温度水平,提高烧结矿FeO控制水平,防止烧结过程热水平大起大落,保持余热回收系统稳定运行,使蒸汽在烧结中充分利用,提高混合料温度,达到60℃以上,配加氧化铁皮等固体废弃物,进一步降低固体燃耗。
2.5完善燃破工艺线,提高燃料破碎量及粒度
燃破工艺线,运行五年多,存在燃破皮带落料点偏移,燃料预筛分系统小焦筛筛条磨损快,进入雨季,燃料水分大,四辊下料漏斗频繁堵料等现象,影响了燃料破碎量及粒度,同时加大了职工劳动量,恶化了工作环境。为此更换漏斗迎料面及对侧两面材质,使用皮带代替钢板,同时保留另两侧钢板不变保证漏斗支撑的改造方案,并于2010年8月组织实施,实施后岗位工反应改造效果良好,消除了燃料粘料,同时利用定修调整燃破皮带落料点,消除了因落料点偏移,造成漏料现象,另外更换小焦筛筛调材质,增加其耐磨行,通过对燃破工艺线改造,燃料破碎量得以提高,燃料粒度有了明显提高,配料系统燃料粒度由雨季初期75%提高到目前82%,稳定了烧结矿产质量,同时岗位工工作量,改善了工作环境。
3实施效果
4#265m2烧结机固体燃料单耗指标大大降低,固体燃料单耗有2009年最高的58kg/t降低到现在最好月份的52kg/t,并趋于稳定,取得了较好的效果,年创经济效益数七百万元。
4结语
一年来,莱钢4#265m2烧结机通过技改技措,完善了烧结矿工艺线,提高了设备性能,应用烧结新技术使用新型熔剂、运用六西格玛中统计工具,使4#265m2烧结机固体燃料单耗指标大大降低并趋于稳定,取得了较好的效果。
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